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锅炉吹灰器
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锅炉长吹灰器外管断裂原因分析与对策

2019-11-21 12:20:18

摘要:对锅炉长杆吹灰器喷头断裂故障进行了分析,采取了疏水斜度调整、管路系统改进和外管材料更换等措施,解决了喷头频繁损坏问题,保证了锅炉正常运行。

锅炉吹灰器

关键词:锅炉吹灰器;故障分析;改进中图分类号~TK223、27文献标识码:

A 文章编号:1671—086X(2004)01.0016 —04 Analysis of Outer PipeCrack-Failures of Long Retractable Soot-Blowers in Hej in Power Plant‘S 350MW Boiler  Countermeasures Adopted Abstract~The nozzle fracturefailure of a boiler ’S long retractable SOOt blower is being analyzed.Following a suitable adjustment of the drainage slope ,improvement ofthe piping system  a change in the outer tube‘S mate—rial,the problemof recurring nozzle damage was solved ,thereby warranting the boiler’S normal operation. Key words :bo iler ;soot blower ;failure analysis;improvement


    电厂I 期工程两台350Mw 燃煤机组锅炉采用日本三菱重工产品,1 号,2 号机组分别于2000年8 月28日和11月26日投入运行。锅炉为亚临界压力、强制循环、单炉膛、一次中间再热、平衡通风、露天布置锅炉,结构布置呈Ⅱ型,采用四角切圆直流煤粉燃烧器。锅炉吹灰方式为蒸汽吹灰,整套吹灰系统由三菱公司(MHI )设计,吹灰器本体由DAIMOND 公司供货。长杆吹灰器为左右墙对称布置,每侧墙8 台,编号为A —H ,左墙编号为L ,右墙编号为R (例如1 号BR代表1 号锅炉右侧B 号吹灰器)。长杆吹灰器对布置于锅炉水平烟道和尾部烟道的受热面(包括过热器、再热器、省煤器)进行吹扫,布置简图见图1.1 


    设备简介吹灰器型号为IK一545 型,吹灰器本体后部布置有阀门启闭机构与跑车齿轮箱体。吹灰枪管分为内管、外管两根,外管前部是喷头,前端两侧有喷孔。长杆吹灰器工作时跑车带动外管一同前进,外管前进时同时旋转,入口阀门开启,蒸汽进入内管之后沿外管由喷口进入炉内对受热面管排进行吹扫;当吹灰前行程结束时外管完全伸入锅炉内部,跑车碰到前限位开关后电机转向改变,跑车带动外管一同后退,外管后退时同时旋转进行后半程吹灰。整个吹灰过程完成后阀门闭合,跑车回到后部,外管与内管在轴向处于重叠位置。图1 锅炉长杆吹灰器(A_H )布置位置示意图2 设备损坏经过2001年8 月3 日l 号CR吹灰器发生喷头断裂,断裂的喷口枪头落入底渣斗由碎渣机内取出。吹灰器外管规格:q ,89×3.5 ,材质经光谱核对符合制造厂设计要求:耐热(12CrlMo )钢。断裂处形貌如下:距枪头喷孔380mm 处附近断开,裂口附近管段变形不规则,凹凸呈撕裂状,局部厚度< 0.5mm ,附近区域未发现过烧迹象,直管段没有明显胀粗。在同一月,又发现l 号BR、l 号CL等吹灰器外管靠近喷头附近断裂、穿孔。图2 、图3 为多个断裂、穿孔的枪管照片。


    图2 1 号BR吹灰器外管断裂形貌图3 多个穿孔的长杆吹灰器枪管3 故障原因分析经过对l 号、2 号锅炉所有长杆吹灰器外管距离枪头400mm 附近区域的管段进行测厚,结果见表l.表1 1 号、2 号锅炉长杆吹灰器外管厚度测量结果 2001/8 /18


    从表2 和表3 可以看出:1 号、2 号锅炉长杆吹灰器普遍存在疏水斜度不足的问题,这是造成设备损坏的主要原因。解决疏水斜度可以通过调整吹灰器支撑框架的后部调节螺栓实现,同时注意管路载荷的重新分配,调整人口管路的支吊架。


    2001年l0月完成冷态调整,并且1 号锅炉运行中进行热态微调,使得锅炉正常运行时长杆吹灰器疏水后端高于前端50mm. 调整跑车的后行程限位位置,使得枪管前部对称布置的2 个~25 喷孔在枪管静止阶段某个喷口处于下部,避免枪管内部存水。


(2 )加强单向空气阀检查与更换解体各空气阀,对阀芯修理;对无法修理恢复的空气阀进行更换,在吹灰器停运时,加强检查阀的人口,保证少量空气流人。在机组停运时加强空气阀维护与清理。


(3 )管路系统改进在长杆吹灰管路上增加一个电动阀,当每次长杆吹灰器完成吹灰后,关闭电动阀,保证各长杆吹灰器本体前管路不存积带压蒸汽。即使出现吹灰器本体阀门轻微泄漏,也可以避免枪管处于潮湿环境,这样就防止了

停用时期的腐蚀。原设计状态每天24h 管路内部积存蒸汽,改进后每天三次吹灰也仅仅5h左右管路积存带压蒸汽。1 号锅炉改进工作2002年l0月完成,2 号锅炉改进工作预计2003年9 月完成。


(4 )外管材料局部更换长杆吹灰器外管喷头附近约lm管段更换为不锈钢管,选用~89X 3.5的1Crl8Ni9Ti钢管,提高局部耐腐蚀性能,这样既可避免整个枪管报废,又降低了维修成本。在焊接时要保证对口平直,直线度允许误差控制在2mm 以下,焊前坡口周围清理干净,采用全氩弧焊接,焊后进行100 %射线检

验。在2002年对l6台长杆吹灰器外管全部进行了局部更换。


(5 )加强煤质管理受到市场影响,河津电厂燃煤偏离设计值状况时有发生,我厂已经进一步选择合适煤源,强化检验等综合措施保证了煤质供应。


5 实施效果经过实施以上各项对策,2001年l2月以来2 台锅炉一年多运行中长杆吹灰器未发生一次枪管断裂故障,确保吹灰器投运率99%以上。


6、 结论电厂商业运行两年多来,对长杆吹灰器枪管断裂故障采取了综合分析,制订了合理的应对措施,采取了改进性维修,保证了设备功能完整可靠。锅炉每天运行3 次的吹灰要求,对于保证过热、再热蒸汽参数稳定非常重要。保持长杆吹灰器长期可靠的运行,需要大量的维护与检修工作,无论从机组的安全性还是经济性都有十分重要的意义。从表2 和表3 可以看出:1 号、2 号锅炉长杆吹灰器普遍存在疏水斜度不足的问题,这是造成设备损坏的主要原因。解决疏

水斜度可以通过调整吹灰器支撑框架的后部调节螺栓实现,同时注意管路载荷的重新分配,调整人口管路的支吊架。


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